“改造后的電阻爐,不僅提高了效率,更保證了工藝要求,不用像原來(lái)那樣湊夠一大爐才開(kāi)火了,既能按時(shí)交活,又減少了浪費(fèi)。”看著高架閥體、活塞等零件“新鮮出爐”,設(shè)備動(dòng)力部的汪冰與楊慶智發(fā)自?xún)?nèi)心的高興。
連日來(lái),宣工汪冰與楊慶智奔波于公司廠區(qū)與萬(wàn)全西山工業(yè)園鑄造分廠不知多少回,他們的目標(biāo)是一定要依靠自己的力量,改造鑄鐵分廠臺(tái)車(chē)電阻爐這臺(tái)設(shè)備,為公司處置報(bào)廢閑置設(shè)備多元化探索新方法。
鑄件的生產(chǎn)經(jīng)造型、制芯、合箱、熔煉澆注、落砂及清理打磨工序后,為消除應(yīng)力還需進(jìn)行退火處理。由于近期生產(chǎn)所需,西山工業(yè)園技改所購(gòu)大型臺(tái)車(chē)電阻爐設(shè)備不能滿(mǎn)足小批量生產(chǎn)且時(shí)間任務(wù)緊急的要求,特別是高架閥體、活塞等小件以及試驗(yàn)件等鑄件的退火不能到裝滿(mǎn)爐就要開(kāi)啟設(shè)備,給生產(chǎn)組織造成困難,還因空間利用不足而造成浪費(fèi)
為降低生產(chǎn)成本、提高綜合生產(chǎn)效率,解決生產(chǎn)組織困難,鑄鐵分廠提出購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)小型臺(tái)車(chē)爐的建議。設(shè)備動(dòng)力部汪冰與楊慶智接到任務(wù)后,積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研,得知購(gòu)買(mǎi)滿(mǎn)足此類(lèi)產(chǎn)品工藝加工要求的100kw左右臺(tái)車(chē)爐需要十五萬(wàn)元,為了最大限度節(jié)省資金,他們經(jīng)過(guò)詳細(xì)考查論證后,決定利用報(bào)廢閑置多年的839-0006 RT3-105臺(tái)車(chē)電阻爐進(jìn)行全面工藝改造,可專(zhuān)門(mén)用于小批量、小型鑄件的退火處理。
當(dāng)看到電器元件已不能使用、爐襯及爐底板殘缺不全、只有爐體可利用的廢舊電阻爐時(shí),汪冰與楊慶智沒(méi)有被這臺(tái)看似“一無(wú)是處”的報(bào)廢設(shè)備所難倒,他們憑著多年的設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真研究設(shè)備結(jié)構(gòu)與各組成部分配件,最終設(shè)計(jì)出合理可行的改造方案。在他們的精心組織下,電器元件與控制系統(tǒng)進(jìn)行了全部更換,爐絲的重新布局更合理,更換新的溫控器保證了溫度恒定,通過(guò)增加密封,提高爐箱保溫性能,縮短了升溫時(shí)間,大大減少了用電量。
經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的改造,這臺(tái)廢舊設(shè)備重新煥發(fā)生機(jī),在鑄鐵分廠承擔(dān)起小批量退火件加工的重任。經(jīng)試驗(yàn),成品合格率一次達(dá)到要求,設(shè)備利用率達(dá)到95%以上。改造后的電阻爐,滿(mǎn)足高驅(qū)動(dòng)推土機(jī)鑄件生產(chǎn)需求的同時(shí),為公司節(jié)約購(gòu)置設(shè)備資金十多萬(wàn)元。
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